煤炭洗选加工

  • 超声波对煤泥絮凝过程的影响

    王廷栋;夏树伟;江雨尧;

    探究了超声波对煤疏水絮凝过程的影响机制,研究结果表明,在预处理阶段引入超声波可有效改善煤的疏水絮凝效果;但在整个絮凝过程中持续施加超声波,反而会降低可燃物回收率。超声波功率与处理时间对絮凝效果存在显著影响,当超声波功率为150 W、处理时间为3 min时,絮凝效果达到最优。此外,超声波处理可降低煤颗粒的负电性,增大颗粒接触角,进而促进絮凝过程更高效地进行。经超声波预处理后,初始灰分为26.02%的原煤可富集至灰分10.81%,可燃物富集效率达到78.12%;而未经超声波处理的对照组最终煤灰分为14.12%。研究结果证实,超声波预处理能够有效提升煤的疏水絮凝效果。

    2026年03期 No.320 1-6页 [查看摘要][在线阅读][下载 1655K]
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  • 门克庆选煤厂高含水混煤筛分脱水试验研究

    孙杨洋;杨德生;刘昆仑;曹阳;王强;王烈云;邹子涵;

    针对门克庆选煤厂混煤水分高、脱水困难的生产问题,采用SEM表征、孔隙率测试、比表面积测试等方法,分析门克庆选煤厂-13 mm混煤的煤样性质特征,剖析煤样水分超标的成因,并采用筛孔尺寸为3 mm、6 mm的Liwell弛张筛开展混煤筛分试验研究。性质分析结果表明,试验混煤表面粗糙,孔隙发达且分布离散,存在较多大孔径的细长不规则开放孔;压汞测试结果显示,煤样总孔隙率为49.19%,大孔中50%的孔径尺寸大于122μm;低温氮气吸附试验结果表明,煤样中发育大量介孔与微孔,平均孔径为292 nm;煤样比表面积达25.95 m~2/g,整体比表面积较大。筛分试验结果表明,混煤整体含水量高,细粒煤泥与部分脉石矿物吸水后发生黏结,导致物料黏性增大、难以透筛,最终降低筛分效率;当筛分入料水分分别为15.80%、17.80%和21.80%时,6 mm筛板的筛分效率分别为78.12%、72.76%、64.82%,3 mm筛板的筛分效率分别为69.35%、66.12%、58.69%;尽管3 mm筛板的总错配物含量随入料水分升高呈下降趋势,但整体筛分效率显著低于6 mm筛板。脱水试验结果表明,采用YH1000型原煤离心机可实现-13 mm混煤的有效脱水。

    2026年03期 No.320 7-14+19页 [查看摘要][在线阅读][下载 1774K]
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  • 物—化协同法强化含蒙脱石煤泥水沉降的试验研究

    王斌;

    为解决含蒙脱石煤泥水固液分离效率低、沉降困难的问题,提出物理高频振动与化学药剂协同优化的新方法:采用超声破碎水分子簇团改善体系性质,同时以表面活性剂十二烷基磺酸钠与高价Al~(3+)进行复配化学调控。依托超声与化学药剂的协同作用,实现微细蒙脱石颗粒的有效聚并,强化其沉降与过滤性能。结果表明:超声—药剂协同处理的最优条件为:超声频率20 kHz、功率600 W、处理时间3 min,复配药剂SDS用量80 mg/L、Al~(3+)用量0.6 mmol/L;经处理后,蒙脱石颗粒平均粒径由2.1μm增大至15.7μm,沉降速度提升至8.6 m/h,为优化前的3.2倍,最终滤饼含水率由45.6%降低至28.4%。

    2026年03期 No.320 15-19页 [查看摘要][在线阅读][下载 1419K]
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  • 酸性条件下煤中硫及有害金属元素的超声电化学强化浮选剥离研究

    程雅妮;王晨宇;宋佳敏;祖丽胡马·阿布力米提;木凯热木·麦麦提江;万声蒲;

    在酸性电解质体系中,利用超声电化学技术强化煤浮选可获得较好的脱硫降灰效果,本研究针对稀硫酸体系下低硫煤中形态硫、灰分与伴生有害金属元素的一体化脱除过程开展研究。采用单因素实验法,分别考察硫酸浓度、电解温度、电流强度、电解时间四个参数对煤炭脱硫效果的影响,并进一步通过四因素三水平正交实验,确定煤样脱硫的最优工艺条件。最优工艺条件为:硫酸浓度5.5×10~(-3) mol/L,电解温度30℃,电流强度83×10~(-3) A/cm~2,电解时间35 min。该条件下,精煤收率可达90.98%,总降硫率为65.96%,其中黄铁矿硫脱除率为95.91%,硫酸盐硫脱除率为90.0%,有机硫脱除率为37.50%,Hg脱除率为80.0%,Pb脱除率为20.0%,灰分脱除率为32.75%,灰中K_2O脱除率为14.89%,灰中Na_2O脱除率为27.78%,水分降低20.53%,挥发分提升3.65%,发热量提升5.12%,碳含量降低0.22%,氢含量提升9.55%。超声电化学强化浮选可有效增大煤粒表面接触角,提高精煤产率:该过程可通过电化学氧化脱除煤中的黄铁矿硫与有机硫,通过氢置换、电化学还原脱除汞、铅等有害元素,最终通过浮选脱除无机硫、灰分以及灰分中的K_2O和Na_2O。

    2026年03期 No.320 20-26+31页 [查看摘要][在线阅读][下载 1559K]
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  • 任楼煤矿选煤厂浮选精煤提质增效研究

    郜超;

    本研究聚焦任楼选煤厂浮选精煤灰分超标的生产难题,以提升产品质量与企业经济效益为核心开展技术攻关。通过对现有浮选工艺流程进行系统性剖析,提出一次浮选精煤二次浮选工艺、德瑞克叠筛脱泥工艺两套技术改造方案。技术经济评估结果表明:采用二次浮选工艺改造后,浮选精煤灰分可从12.39%降至10.5%以下,降灰效果显著;经济效益层面,二次浮选改造工艺相比德瑞克叠筛脱泥工艺可额外创造797.8万元的经济收益。研究证实,二次浮选工艺改造同时具备技术可行性与经济合理性,可为选煤厂工艺优化提供可复制的参考方案。

    2026年03期 No.320 27-31页 [查看摘要][在线阅读][下载 1388K]
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  • 选煤厂管状胶带机走廊多功能检修运输车的设计与应用

    李彦彦;

    回坡底煤矿选煤厂管状胶带机走廊全长1 400 m,距地面最高处超过30 m。针对检修作业中工具材料运输“耗人力、低效率、高风险”的痛点,设计制作了一款多功能检修运输车。该车以“就地取材、简化结构、安全可靠”为设计原则,通过创新设计自动导向装置、旧胶带刹车系统、扁铁逆止器等核心部件,有效解决了走廊狭窄、多坡度、含台阶路段的运输难题。现场应用结果表明,在205 m长走廊的花纹板铺设工程中,该运输车将原计划60 d的工期缩短至15 d,单项目节省工时费用24 300元,同时彻底消除了人力搬运过程中的磕碰砸伤风险。该运输车设计原理通俗易懂、制作成本低廉,为同类管状胶带机走廊的检修运输提供了可复制、可推广的解决方案。

    2026年03期 No.320 32-36页 [查看摘要][在线阅读][下载 1343K]
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  • 唐口选煤厂原煤准备车间工艺改造探讨

    孔令超;吴亚飞;车立润;孙吉兵;梁君振;王万瑞;

    唐口选煤厂现有原煤准备车间主要采用动筛跳汰分选工艺,存在设备陈旧、故障率高、维修养护难度大、安全隐患多等问题,且机械动筛跳汰机分选效果较差,导致排出矸石带煤率偏高,引发一系列生产问题。为此,针对性提出“动筛跳汰机改智能干选机”的工艺改进方案。经分析计算,该改造方案可有效解决原工艺故障率高、分选效果差、矸石带煤率高的痛点问题。

    2026年03期 No.320 37-40页 [查看摘要][在线阅读][下载 1313K]
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  • 大远选煤厂脱水工艺的优化研究与实践

    刘景国;

    选煤厂脱水工艺是影响精煤产品质量与企业经济效益的关键环节,大远选煤厂现有综合精煤水分约为19.4%~20.5%,该问题已对精煤销售与企业经济效益造成严重不利影响。通过详细分析各粒度级精煤的水分及其占综合精煤的比例,明确了导致大远选煤厂综合精煤水分偏高的核心原因与可优化环节,并据此制定了降低综合精煤水分的工艺改造方案:更换1台空气穿流压滤机、1台卧式离心机,同时调整煤泥水工艺流程。生产实践表明,本次工艺优化实施后,粗精煤水分由改造前的18%降至约13.5%,压滤机滤饼水分由26%~29%降至18%~21%,综合精煤水分降低约4.25%,成功完成大远选煤厂脱水工艺优化,实现了综合精煤水分的有效降低。

    2026年03期 No.320 41-45页 [查看摘要][在线阅读][下载 1484K]
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  • 自制滚筒筛在蒲河煤矿选煤厂的应用实践

    田启超;

    阐述了蒲河煤矿选煤厂末煤筛选系统的工艺改造方案:增设自制加工、筛缝尺寸为10 mm的滚筒筛对末煤进行扫选筛分,将筛出的高热值块煤送回跳汰系统重新分选。运行结果表明,改造实现了对末煤中>10 mm粒级高热值煤的回收,精煤产量稳定提升,为企业创造了显著的经济效益。

    2026年03期 No.320 46-49+53页 [查看摘要][在线阅读][下载 1365K]
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  • 斜沟选煤厂重介悬浮液净化回收系统降本增效技术研究

    张建功;

    重介悬浮液净化回收系统是重介质选煤工艺的核心环节,其运行效率直接影响选煤成本与产品质量。针对斜沟选煤厂重悬浮液系统存在的介质消耗高、回收效率低、运行稳定性不足等问题,本研究开展了系统性技术优化研究。通过分析现有工艺流程,提出了调整固定筛预脱介系统出料端筛板倾角、改造电控气动线性调节阀、对主洗磁选尾矿水增设磁选机二次介质回收等关键技术改造方案。工业试验结果表明:改造后吨煤介质消耗降低0.15 kg,年节约介质成本约318万元。本研究结果验证了该技术方案在降低运行成本、提升分选精度与系统稳定性方面的有效性,可为重介质选煤厂的工艺优化提供可推广的工程实践参考。

    2026年03期 No.320 50-53页 [查看摘要][在线阅读][下载 1370K]
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  • 中天合创煤炭产品结构优化销售模型研究与应用

    王利勋;丁建伟;王小斌;孙杨洋;李平;

    针对当前煤炭市场供需宽松、价格下行压力较大的行业背景,以中天合创能源有限责任公司葫芦素选煤厂与门克庆选煤厂为研究对象,构建了一套基于最大经济效益目标的煤炭产品结构优化销售模型。通过建立涵盖原煤特性、分选工艺、产品销售与成本结构的多维度数据库,结合工艺流程计算与经济效益分析,系统研究了末煤入洗方式、入洗比例及混煤掺配方案对整体经济效益的影响规律。基于研究成果开发了产品销售优化决策软件,可为企业提供科学决策支持,实现企业经济效益最大化。

    2026年03期 No.320 54-60+65页 [查看摘要][在线阅读][下载 1455K]
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  • 多级旋流动态匹配的煤泥智能压滤系统协同控制策略研究

    李恒行;

    针对煤泥智能压滤系统的技术瓶颈,研究提出基于多级旋流动态匹配的煤泥智能压滤系统协同控制策略。该系统采用分层递阶架构:现场设备层通过高精度传感器与执行器完成数据实时采集与指令执行;PLC控制层依托旋流控制模块与压滤控制模块,实现旋流器自适应调节与压滤全流程自动化;智能优化层借助SCADA/HMI、算法服务器与协同模块完成全局优化决策。核心控制逻辑为:通过基于入料特性在线检测的旋流智能控制动态调节泵频与分流阀开度,结合专家规则与模糊逻辑/模型预测控制(MPC)优化压滤运行参数,再依托物料平衡模型与混合整数规划实现系统级协同控制,有效消除环节间产能错配,并建立异常工况预案机制。该策略实现了煤泥预处理与压滤工序的深度耦合,为煤泥资源化利用提供了关键技术支撑。

    2026年03期 No.320 61-65页 [查看摘要][在线阅读][下载 1360K]
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煤炭深加工

  • 煤气化技术与人工智能融合发展现状与展望

    李玉洋;南海明;任海君;祁俊;郝毅;王立志;

    2025年以来,人工智能技术蓬勃发展,电力、冶金、钢铁等垂直领域行业大模型持续涌现,面向具体产业场景的专业化人工智能技术迎来爆发式增长,加速推动新一轮产业转型升级。煤气化技术是煤化工产业的核心龙头技术,推动其与人工智能的融合发展具备重要现实意义,但目前二者融合仍面临诸多挑战。研究表明,随着人工智能技术的持续迭代,煤气化技术与人工智能的深度集成将进一步赋能煤化工产业,创造全新发展机遇,培育煤气化领域的新质生产力。可以预见,2030年前后,煤气化工厂的“智能中枢”将不再是单一的分散控制系统(DCS),取而代之的是由AI驱动的“认知决策引擎”;该引擎不仅可实时感知工况波动、预判发展趋势、优化运行参数,还具备自主学习、自我进化能力,最终将支撑“无人值守、黑灯工厂”的未来产业图景落地实现。

    2026年03期 No.320 66-70页 [查看摘要][在线阅读][下载 1319K]
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  • 《MTO级甲醇中微量钾钠的测定方法火焰原子吸收法》标准解读

    许霞;杨少林;孙伟;刘义;王叶;刘金艳;

    随着煤化工甲醇制烯烃产业发展,生产工艺对MTO甲醇的碱金属含量要求不断提高,若MTO甲醇中钾、钠含量超标,会导致后续反应工段催化剂中毒。针对目前尚无统一标准可用于准确、高效测定MTO级甲醇中微量钾钠含量的问题,中国煤炭加工利用协会发布了团体标准《MTO级甲醇中微量钾钠的测定方法 火焰原子吸收法》(T/CCT 028-2025)。本文基于该新发布标准,对其制定背景、制定意义及适用范围进行了详细解读,并重点分析了标准的核心内容,对该标准的理解、应用与推广具有积极作用。

    2026年03期 No.320 71-74+78页 [查看摘要][在线阅读][下载 1314K]
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  • 多级氨水泵填料函密封泄漏原因分析与处理对策

    郑志成;

    多级氨水泵使用碳纤维盘根(10×10)制作成型盘根后,解决了多级氨水泵密封处理的技术难题,通过成型盘根技术的成功运行,多级氨水泵密封能耐70℃循环氨水的腐蚀,能承受3.0 MPa的压力,多级氨水泵的流量和转速的变化,对该盘根的密封性能影响较小,该成型盘根对多级氨水泵的密封效果较好。避免了多级氨水泵密封泄漏,氨水经常进入泵的轴承盒,导致轴承盒的润滑油变质劣化,轴承发热磨损加快,节约备品备件和检修费用,改善氨水泄漏造成氨挥发污染环境和设备腐蚀,同时填补了多级氨水泵密封泄漏处理技术的空白,该项技术在投运以来,运行状态良好,并取得了可观的经济效益,为多级泵密封泄漏处理作出了一定的贡献,得到了有关方面的肯定和好评。

    2026年03期 No.320 75-78页 [查看摘要][在线阅读][下载 1348K]
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煤质技术与管理

  • 基于同批次煤样清洗的自动制样交叉污染控制

    马鑫;张明庆;黄志昆;郭伟程;

    针对机器人制样系统破碎环节煤样易残留、引发不同样品间交叉污染的技术难题,提出并验证了一种基于同批次煤样的清洗方法。通过系统实验对比清洗后制备样与参比样的灰分差异,探究了清洗样干燥程度与用量对清洗效果的影响。结果表明:对清洗样进行适度干燥(50℃下干燥,去水率约10%)可有效提升清洗效果;确定1.5 kg为最小有效清洗样量。此外,通过高低灰分样品(A_d约6%和40%)交替制样的交叉污染实验证实,采用上述优化参数后,所有制备样品的灰分偏差|ΔA_d|均小于国家标准规定的再现性临界差。

    2026年03期 No.320 79-84+91页 [查看摘要][在线阅读][下载 1399K]
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  • 基于PSO-SVR的煤炭发热量预测模型研究

    李军卫;高新建;连鹏;张维鹏;李大成;李大鹏;白志新;

    当前煤质发热量预测多依赖传统机器学习模型,在指标运用与算法优化层面存在局限,难以满足复杂煤质检测场景对预测精度与泛化能力的要求,普遍存在预测误差大、泛化性能不足等问题。针对上述不足,提出采用粒子群优化算法(PSO)对支持向量回归(SVR)的超参数进行智能寻优,构建以多煤质指标为输入、发热量为输出的预测模型。基于同一数据集,将所构建的PSO-SVR模型与传统SVR、XGBoost模型开展对比实验。结果显示:PSO-SVR模型测试集均方根误差(RMSE)为0.64 MJ/kg,平均绝对误差(MAE)为0.44 MJ/kg,平均绝对百分误差(MAPE)为1.88%,决定系数(R~2)为0.96,各项性能指标均显著优于对比模型。该方法借助PSO算法强化SVR模型的参数适配性,有效提升了煤质发热量的预测精度与稳定性,为煤质发热量的高效预测提供了新方案,也为矿产特性预测领域的算法优化应用提供了参考思路。

    2026年03期 No.320 85-91页 [查看摘要][在线阅读][下载 1421K]
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  • 基于DOE的煤样全水分摊平工艺参数优化研究

    马涛;易坚;张明庆;李冬军;

    本研究旨在运用实验设计(DOE)方法,探究摊平高度、摊平下降速度与摊平时间对煤样摊平效果的影响,优化得到最佳工艺参数组合,以提升全水分测试效率,为自动化全水分测试设备的工艺参数设定提供可靠的理论依据与数据支撑。

    2026年03期 No.320 92-97页 [查看摘要][在线阅读][下载 1502K]
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  • 煤质分析技术在燃料智能化管控中的应用实践

    赵伟;刘兆亮;董慧焕;黄诚;李敏;

    在能源转型与“双碳”目标背景下,火电厂亟需提升能源利用效率、降低污染物排放,燃料燃烧环节的智能化升级已成为行业发展必然趋势。煤质分析技术可通过实时监测煤质特性,并与电厂智能化系统融合,实现燃烧过程的动态优化。本文聚焦火电厂燃烧环节,介绍煤质分析技术在火电厂燃烧智能化管控中的应用,重点阐述实时煤质参数监测、燃烧参数智能优化、燃烧效果反馈与模型迭代等核心应用方向;结合600 MW火电厂实际案例,分析当前技术应用中存在的设备抗干扰能力弱、特殊煤种检测精度不足、数据接口不统一等问题,针对性提出增强设备稳定性等优化策略,可为火电厂提升运行效率、实现环保达标提供参考。

    2026年03期 No.320 98-101页 [查看摘要][在线阅读][下载 1376K]
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  • 煤炭挥发分测定中坩埚质量控制策略研究

    杨鑫;谭鹏飞;

    煤炭挥发分测定结果的准确性与测定所用坩埚的性能密切相关。本研究以挥发分测定专用坩埚为对象,重点分析了坩埚体质量偏差、坩埚盖重量偏差及体盖配合间隙三项质量控制参数,探究上述参数对挥发分测定结果的具体影响,通过单变量控制试验明确并量化了各参数的合理允许偏差范围。结果表明:坩埚体质量偏差应控制在≤1 g,坩埚盖质量偏差应≤0.5 g,体盖配合间隙的最佳区间为0.3~0.8 mm。基于上述研究结论,本研究提出了涵盖坩埚选购、使用过程管理与周期性评估的全流程质量控制策略,可为煤炭分析实验室的质量管理提供切实可行的实践参考。

    2026年03期 No.320 102-105+114页 [查看摘要][在线阅读][下载 1347K]
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综合利用

  • 改性粉煤灰基催化剂载体的研究进展与应用

    谢思莹;李鹏;解达;马芳源;

    随着工业快速发展,全球煤炭消费量攀升,粉煤灰产量也日益增加,其大量堆积引发了严重的环境问题,粉煤灰的资源化利用已成为发展循环经济、推动绿色发展的关键课题。综述了粉煤灰的各类改性方法,包括物理改性、化学改性、生物改性、复合改性等;系统阐述了改性粉煤灰基催化剂的应用领域,涵盖环境催化、能源催化及其他催化方向;最后针对改性粉煤灰基催化剂的未来发展提出了新的研究方向与技术路径,为拓展其在新兴领域的应用、推动工业固废高值化转型提供技术参考。

    2026年03期 No.320 106-114页 [查看摘要][在线阅读][下载 1371K]
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  • 煤矸石机械—热复合活化活性机制与优化方法研究

    刘中一;袁成;

    煤矸石是煤炭开采与洗选过程产生的主要固体废物,其堆存会引发一系列环境与安全问题。针对煤矸石活性偏低的利用难题,以六盘水松河选煤厂煤矸石为研究对象,分别采用机械球磨(球磨时间梯度2~40 min)、热煅烧(温度梯度600~900℃、保温时间梯度1~2 h)及机械—热复合活化三种方法,结合粒度分布、X射线衍射、Zeta电位及光学显微镜表征结果,分析煤矸石的活性激发机制,开展活化参数优化研究。结果表明:机械活化以10 min球磨效果最优,可实现细碎效率与能耗的平衡;热活化以700℃煅烧2 h性能最佳,该条件可破坏煤矸石中高岭石的晶体结构,释放硅铝活性单元;复合活化(10 min球磨+700℃煅烧2 h)的协同效应最强,可显著提升颗粒比表面积,增加活性位点数量。该工艺可为煤矸石的建材化应用提供技术支撑,未来仍需进一步优化其应用经济性。

    2026年03期 No.320 115-120页 [查看摘要][在线阅读][下载 1989K]
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  • 湿煤粉转运站堵塞机理以及运行参数优化

    谭小华;李展翅;吴频;

    针对湿煤粉在带式输送机转运站落料管中易发生堵塞的问题,研究采用物理实验与离散元法(DEM)相结合的方法,系统探究了湿煤粉落料管的堵塞机理与转运站运行参数对堵管行为的影响规律。通过实验标定了含水率为13.75%的湿煤粉DEM仿真参数,结合仿真分析了物料粘性对抛料轨迹与堵管行为的影响,揭示了堵塞发生的临界粘性条件:当颗粒表面能超过60 J/m~2时,管壁粘附颗粒数量剧增,落料管堵塞风险显著升高。进一步参数分析表明,在2.8~4.0 m/s范围内提高上行带速可减少管壁物料粘附,从而降低堵管风险,但会加剧物料对下行胶带的冲击磨损;喂料速率对堵管概率无显著影响。

    2026年03期 No.320 121-128页 [查看摘要][在线阅读][下载 1585K]
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  • 火电厂燃料智能化管控系统改造的研究与应用

    裴琴琴;裴贵武;

    煤炭成本占火力发电总成本的70%以上,因此强化燃料管理、提升智能化水平、推进提质增效,是发电企业管理创新与升级的核心突破口,而燃料智能化管控系统建设正是智慧燃料建设的关键环节。以老旧火电厂改造项目为例,针对原有燃料管控体系开展智能化升级:开发应用来煤车辆信息提前导入功能、自动车牌识别功能、“编码器计数+触底反弹”采样控制功能,增设汽车煤入厂道路监控系统,最终实现汽车煤从入厂验收、采样、集样、计量到出厂的全流程无人值守,同时实现汽车煤全断面自动化采样,大幅提升了汽车煤验收的智能化水平与作业效率,有效降低了验收风险,在降低燃料成本、节能减排方面取得了显著效益。

    2026年03期 No.320 129-133页 [查看摘要][在线阅读][下载 1417K]
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  • 《煤炭加工与综合利用》杂志订阅单

    <正>《煤炭加工与综合利用》杂志是经国家新闻出版署批准,由中国煤炭加工利用协会主办的国内外公开发行的国家级A类科技类期刊,是中国煤炭加工利用协会会刊。主要报道内容:煤炭洗选加工,煤炭化学转化(焦化、气化、液化、低阶煤分级提质等),动力配煤、型煤、水煤浆,煤质分析化验及管理,低热值燃料发电及灰渣综合利用,煤系有用矿物资源开发利用,矿井水、瓦斯和煤矸石综合利用,节能环保,循环经济等方面先进的工艺技术及经营管理经验。

    2026年03期 No.320 134页 [查看摘要][在线阅读][下载 152K]
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